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近日,洛陽石化積極開展PTA裝置優化攻關,通過廢水回用、精製單元間歇循環等兩項舉措,使PTA裝置每月少產生25噸固體廢物——水撈料,同時節電17萬千瓦時,節約除鹽水1萬噸,合計增效約十萬元,實現環保效益和經濟效益雙贏。
洛陽石化PTA裝置在生產過程中會產生部分含有對苯二甲酸、對羧基苯甲酸等的廢水,其固含量為0.3%左右。該廢水送往汙水處理場,先後經過絮凝、酸沉、軟管泵輸送、裝袋瀝水等步驟,形成固體廢物——水撈料,其主要成分為粗對苯二甲酸。
該PTA裝置年產水撈料約1500噸,不僅造成效益流失,還增加了下遊對固體廢物粗對苯二甲酸的處置壓力。洛陽石化認真踐行綠色發展理念,牢固樹立問題導向,采取優先內部綜合利用的思路,通過裝置工藝流程優化,提高資源化利用效率,實現裝置節能減排。
按照攻關方案,洛陽石化實施PTA裝置用水網絡優化,減少廢水排放量。通過將真空分液罐外排水作為幹燥機斜管噴淋用水、尾氣洗滌器廢水作為壓力過濾機打漿水,停用母液冷卻罐氣相線噴淋用除鹽水等措施,減少除鹽水用量10t/h,減少廢水外排量10t/h,每月可少產生水撈料15噸。
同時,從4月份開始,利用PTA裝置中間料倉緩衝的時間差,對精製單元每月實施2輪間歇循環,每輪為期9天。其中2天為全物料循環,其間停用產生廢水量最大的壓濾機,精製單元不出產品,待中間料倉料位漲至高限時,再正常生產7天,將中間料倉料位拉空。如此間隙循環,每輪次可節約除鹽水1600噸,節電8.5萬千瓦時,少產生水撈料5噸。
“下一步,香蕉视频污在线观看將繼續鞏固用水網絡優化和精製間歇循環成果,同時對裝置用電、用汽進行持續優化攻關,進一步降低裝置能耗,推動清潔綠色生產。”芳烴部PTA區域工藝工程師陳興偉說。
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